前郭熱電廠三號(hào)爐燃燒器改進(jìn)

    前郭熱電廠三號(hào)爐燃燒器改進(jìn)
        前郭熱電廠3號(hào)爐為武漢鍋爐廠制造的WG2-130139-G型鍋爐。設(shè)計(jì)鍋爐蒸發(fā)量130噸/時(shí),過熱蒸汽壓力39公斤/公分2,過熱蒸汽溫度450℃,給水溫度172℃,排煙溫度148℃。原設(shè)計(jì)燃用大慶減壓渣油。C7=86.526, Hy =12.50%,O”i O.353%,N7'= 0,3726,  St=O r.17%,  Wv= 0.03%,  Ay= 0.01726-,  Q:’-1n077大卡/公斤。鍋爐燃燒室容積371.7米3,爐膛幅射受熱面335..18米2,爐膛吝積熱負(fù)荷236 XlOe大卡/米3.時(shí),在鍋爐前增標(biāo)高9.6米和7.9米處共布置六只帶有軸向葉片式配風(fēng)器的燃燒器配風(fēng)器葉輪錐角30。,葉片數(shù)10片,葉片平均按裝角65。,葉片高220毫米,燃燒器器口擴(kuò)口角15”,燃燒器出口風(fēng)速28111/秒,沒有中心風(fēng)。原設(shè)計(jì)有1 500公斤/時(shí)、10 00公斤/時(shí),500公斤/時(shí)三種切向槽簡(jiǎn)單機(jī)械霧化油咀j分別供鍋爐在大負(fù)荷,+{低負(fù)荷和點(diǎn)滅時(shí)用。
        該爐自1971年11月投產(chǎn)運(yùn)行以來,爐塍燃燒工況不夠理想,火焰不夠清淅,過熱器后的過剩氧均維持在4~5%以上,火焰拖長(zhǎng)至過熱器處,過熱蒸汽溫度偏高,高溫段省煤器出白處管組曾被燒壞,省煤器出口聯(lián)箱產(chǎn)生裂紋,排煙溫度達(dá)180℃多,鍋爐‘尾部受熱面被油煙煙炱污染較嚴(yán)重,鍋爐達(dá)不到鉻牌出力。針對(duì)以上情況,廠組織了三結(jié)圖    1合調(diào)查小組,對(duì)本廠和外廠的燃油鍋爐進(jìn)行了調(diào)查研究,決定把原來的燃燒器油咀改成使用蒸汽機(jī)械霧化的Y型油咀,同時(shí)對(duì)配風(fēng)器進(jìn)行改造:
        一,配風(fēng)器改進(jìn)情況:原設(shè)計(jì)的配風(fēng)器出口風(fēng)速低,且無中心風(fēng),在試運(yùn)過程中不能維持正常運(yùn)行,后來簡(jiǎn)單地:i哿-風(fēng)口出口直徑減少至520毫米,并在原有的(b 273毫米的中心管增加中心風(fēng),在中心管出口處留有cp 140毫米直徑出口流通道。冷態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),氣流回消失,擴(kuò)散角在36?!?80之間變化,換算成熱態(tài)時(shí)的一次風(fēng)速約48米/秒,二次風(fēng)速約46米/秒,一次風(fēng)率約9%在運(yùn)行中雖徑多次調(diào)正,仍然不能改善燃燒工況。77年為了配合使用Y型油咀,同時(shí)將原有配風(fēng)器縮口改用內(nèi)套筒,并在中心風(fēng)出口加一穩(wěn)燃器,進(jìn)改情況為圖一所示。改后冷態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),燃燒器出口氣流變得非常不穩(wěn)定,燃燒器擴(kuò)口處(a =150。)氣流附壁效應(yīng)時(shí)有時(shí)無,經(jīng)常產(chǎn)生“脫體”現(xiàn)象,盡管風(fēng)量、葉輪位置及檔板均未變化,但6i流類型經(jīng)常變換,有時(shí)為封閉型,有時(shí)則為開放型,甚至變?yōu)槿珨U(kuò)散型。只有當(dāng)把葉輪全部拉出時(shí),氣流流動(dòng)狀況才稍有改善。在運(yùn)行中雖然火焰比以前稍短,、但有部分油滴穿透風(fēng)層,火焰后部仍有末燃盡油滴火星。
        為了改薔燃燒我們決定改成文丘利平流試配風(fēng)器,如圖二所示。穩(wěn)燃器面積0.0572米2,風(fēng)口面積0.159米2,直流風(fēng)面積0 .1018米2,直流風(fēng)量11 800米3/時(shí),中心風(fēng)量4120米3/時(shí),單只火咀總風(fēng)量15920米3/時(shí),  (相當(dāng)于熱態(tài)24700米3/時(shí))
        冷態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)單只火咀氣流,流來較大直徑不到900毫米,風(fēng)力衰減較慢,直至后墻水冷壁處風(fēng)速仍有2~4米/秒,流回流區(qū)較小且呈瘦長(zhǎng)形狀,較長(zhǎng)約300毫米,較大直徑150毫米左右。由于按裝尺寸及配風(fēng)器互相間的影Ⅱ向,氣流稍偏離中心。
        二,油咀改進(jìn)情況,所采用的Y型}由咀如圖三所示。混合孔A,油孔B,汽孔C采用三種尺寸,分別在油霧化試驗(yàn)臺(tái)上進(jìn)行了,冷態(tài)試驗(yàn):1號(hào)油咀在油壓20公斤/公分2、
        2號(hào)油咀在油壓15公斤/公分z、汽壓8公斤/公分2下ds=128微米,油量與油樂,汽壓、汽耗宰的關(guān)系如圖五所示,
        3號(hào)油咀在油壓15公斤/公分2、汽壓8公斤,/公分2下cls=136微米(圖八),油量與油壓,汽壓,汽耗率的關(guān)系如圖六所示。這三種尺寸內(nèi)Y型池咀霧化質(zhì)量酃較好,‘£化角在901~]0。j。之間,汽耗率小,油量凋節(jié)幅度大,顯示了Y型汕噴咀的沈點(diǎn)。考‘慮油咀出力與鍋爐:容量我們孑用一號(hào)汕畎陽。
        三、改進(jìn)效果及存在問題:
        三號(hào)爐燃燒器改進(jìn)投入運(yùn)行后改善了燃燒效果,于77年12月份經(jīng)試驗(yàn)測(cè)量及觀察分開主要有以下幾點(diǎn):
        1.由于改善了燃燒,燃油能在爐膛內(nèi)充分燃盡,因此顯著地降低了排煙溫度,在鍋爐負(fù)荷80噸/時(shí)~108噸/時(shí)下,排煙溫度在80-- 108℃之間變化。
        2.由于油霧化質(zhì)量改善,加之配風(fēng)合理及時(shí),風(fēng)油早期濕合和后期擾動(dòng)均較理想,因此降低了過剩氧量,雖未經(jīng)細(xì)致調(diào)正,但過熱器后O:降至1.6~3.1%時(shí)也沒有
    現(xiàn)冒黑煙現(xiàn)象。
        3.燃油的著火點(diǎn)適當(dāng),燃燒屋火焰明亮清淅,無油滴燃點(diǎn)飄動(dòng)。
        總的來說,這次改進(jìn)收到了較好的效果,但我們認(rèn)為還存在以下二個(gè)問題:
        1.原設(shè)計(jì)給水溫度172℃,由于高壓加熱器沒有投入運(yùn)行,實(shí)際上給水溫度在{6℃--  108℃之間變化加之以前曾割去約1/10的省煤器管組,因此鍋爐出力受汽溫的限制仍達(dá)不到原設(shè)計(jì)值。
        2.配風(fēng)器出口風(fēng)力衰減過晚,火焰末端有時(shí)沖刷后墻水冷壁。另外空氣予熱器低蠱段的腐蝕問題也要研究解決。

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