榨菜加工廢水具有高鹽分、高COD、高氨氮的特點,如直接排入河溝,將帶來嚴重污染,危及三峽庫區(qū)水環(huán)境安全。榨菜加工產生的大量廢水,水質成分雜、污染物濃度高、難降解是污染防治和環(huán)保監(jiān)管重點和難點。許多分布于鄉(xiāng)村的榨菜企業(yè)廢水未經(jīng)有效處理無序排放,導致次級河流、村鎮(zhèn)飲用水源及沿線農田土壤嚴重污染,對受納水體水環(huán)境形成嚴重威脅,已成為制約榨菜行業(yè)規(guī)?;l(fā)展的瓶頸之一。
1 、榨菜廢水處理工程概況
該企業(yè)在生產過程中排放淘洗水、脫鹽水、壓榨脫水等,較大廢水排水量為200 m3/d,含有較高濃度的Cl-(部分車間排水的鹽分達200 g/L)和大量懸浮物,COD和NH3-N等指標也比較高,廢水呈弱酸性;單位時間排放的水質水量波動大。根據(jù)現(xiàn)場采集的代表性水樣和同類企業(yè)生產廢水水質確定設計進水水質,出水水質需達到《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中一級標準。
2 、榨菜廢水工藝設計
根據(jù)該類企業(yè)廢水水質特點,采用簡約的主體工藝流程,如圖 1所示。
(1)高鹽儲水池。地下式鋼筋混凝土結構,尺寸10.0 m×3.0 m×4.0 m,有效容積110 m3,水力停留時間32 h。榨菜加工會定期排出一定量的鹽分較高達200 g/L的廢水,該廢水如果直接進入處理系統(tǒng),將帶來巨大的沖擊負荷,故需將其收集暫存于高鹽儲水池,再按要求抽至調節(jié)池與日常生產廢水進行鹽分調配。
(2)調節(jié)池。地下式鋼筋混凝土結構,尺寸10.0 m×7.0 m×4.0 m,有效容積260 m3,水力停留時間31 h。日常生產廢水NaCl約15~20 g/L,高濃度廢水NaCl約50~200 g/L,兩種廢水在調節(jié)池進行均質調節(jié),配至NaCl約20 g/L、COD約3 000 mg/L再進行后續(xù)處理,以保證生化單元運行穩(wěn)定。
(3)初沉池。半地下式鋼筋混凝土結構,尺寸 8.2 m×1.8 m×4.0 m,有效容積50 m3,水力停留時間 6 h。榨菜廢水中含有的泥砂、菜筋等在初次沉淀池去除,避免設備磨損和管道堵塞。并在其中投加NaOH調節(jié)pH至7,以滿足厭氧pH要求,并提供后續(xù)好氧硝化所需堿度。
(4)接觸厭氧池。半地下式鋼筋混凝土結構,尺寸7.8 m×7.8 m×7.8 m,有效容積456 m3,水力停留時間54 h。進行同步水解、厭氧反應的接觸厭氧池是該系統(tǒng)去除COD的主要單元。初沉池出水經(jīng)泵抽至脈沖發(fā)生罐,再通過旋切式布水器進入?yún)捬醭氐撞?,與池底耐鹽顆粒污泥充分混勻、旋流上升;池內設有彈性填料厭氧污泥床,廢水在**中與厭氧污泥充分接觸反應,大分子**物經(jīng)水解和厭氧反應轉化為溶解性低分子化合物,例如蛋白質降解為短肽氨基酸,碳水化合物轉化為溶解性糖類,淀粉被分解為麥芽糖和葡萄糖。出水經(jīng)三相分離器進行泥水分離,上清液至CASS池進一步處理。
(5)CASS池。半地下式鋼筋混凝土結構,尺寸12.0 m×5.0 m×5.8 m,有效容積330 m3,水力停留時間40 h。厭氧出水中的小分子易降解物質被好氧CASS池中的活性污泥進一步無機化,廢水COD得以降解;蛋白質厭氧氨化產生的大量 NH3-N被硝化菌在好氧條件下硝化為硝態(tài)氮,再經(jīng)回流至反硝化區(qū),被反硝化菌轉化為N2去除〔4〕。
(6)污泥干化池。地上式鋼筋混凝土結構,建于調節(jié)池之上,尺寸3.0 m×6.5 m×0.8 m,3組。三格干化池建于調節(jié)池之上。剩余污泥在此進行脫水,瀝過水流入調節(jié)池,干化污泥則外運處置。
(7)自控系統(tǒng)。加藥泵、鼓風機、水泵等設備運行及水質監(jiān)測等,由在線自控系統(tǒng)進行控制,較大限度節(jié)省人力。
3 、污水處理工程調試
該工程接種污泥來自涪陵污水處理廠,含水率為80%,其中接觸厭氧池接種污泥56 t,CASS池接種污泥4 t,隨即進水并逐步提升負荷對污泥進行馴化。從2011年5月28日鹽分3 g/L、水量50 m3/d開始,每5~6 d增加鹽分2 g/L、水量20~30 m3/d,直至7月10日,鹽分達到20 g/L、水量達到200 m3/d。8月中旬污水站厭氧、好氧污泥馴化完成,各單元運行正常,出水穩(wěn)定達標,調試完成,共計調試時間為75 d。
在調試過程中出現(xiàn)過的問題如下:
(1)污泥老化。在提升負荷、污泥馴化中期,因負荷未達滿負荷狀態(tài),CASS池曝氣量相對過大,而出現(xiàn)以下現(xiàn)象:曝氣時池面有灰褐色泡沫,停曝時泡沫黏附大量細泥形成浮泥覆蓋于池面。池內污泥主體沉速快,但上清液存在大量細小懸浮物,出水不透明、呈黃色。經(jīng)檢測,污泥中的下毛目纖毛蟲為優(yōu)勢物種,鐘蟲、匍匐型纖毛蟲消失,池內溶解氧為6~8 mg/L,SVI= 47 mL/g,出水COD**標,NH3-N<1 mg/L。計算容積負荷=0.112 kg/(m3·d),污泥負荷=0.048 kg/(kg·d)。綜合污泥性狀、生物相及出水指標,可以診斷為低負荷下的污泥老化。采取的調整措施有:提升容積負荷至0.20 kg/(m3·d),控制污泥負荷為0.14 kg/(kg·d),控制溶解氧在2~3 mg/L等。一周后,曝氣池灰褐色泡沫逐漸減少,停曝后的浮泥逐漸減少,生物相豐富,鐘蟲、吸管蟲等微生物出現(xiàn),污泥沉降性能好轉,上清液清澈,出水達標。
(2)停產對策。小型榨菜加工企業(yè)常受市場影響而不定期停產,加上日產廢水量小,故無足夠的水源來適應由于停產造成的對處理系統(tǒng)沖擊,故在系統(tǒng)設計時做了相應考慮:在初沉池之后設置追趕管,停產時,可按需要直接將初沉池出水追趕厭氧池至CASS池,以維持CASS池污泥的必要負荷,而此時厭氧池可耐受一定程度的低負荷而無大的影響。經(jīng)現(xiàn)場驗證,該系統(tǒng)在數(shù)次停產中皆可保證污水站系統(tǒng)不受過大的沖擊,維持了系統(tǒng)穩(wěn)定運行,出水水質達標。
(1)在該系統(tǒng)去除COD的總量中,各單元的負荷比例大致是:初沉池為5%,接觸厭氧池為80%,CASS池為12%。
(2)接觸厭氧池是系統(tǒng)中去除COD的主要單元,其平均進水COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.95 kg/(m3·d),出水COD尚不能達標;受溫度影響,夏季厭氧程度大于冬季,11月份到3月份之間厭氧出水COD**500 mg/L,其余月份出水**500 mg/L;該池采用脈沖式間歇進水方法,使得進水與池內污泥有充分的混合,池內積泥較少,容積利用較高,故保證了穩(wěn)定的處理效果。
(3)CASS池平均進水COD容積負荷為0.29 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.24 kg/(m3·d),運行中CASS池出水COD均在100 mg/L以下,滿足排放要求。
(4)原水平均NH3-N約60 mg/L;厭氧池內蛋白質降解為短肽氨基酸,釋放大量NH3-N,厭氧出水平均NH3-N約120 mg/L;受溫度影響,CASS池夏季硝化程度大于冬季,冬季CASS池出水NH3-N**夏季;運行中CASS出水平均NH3-N在15 mg/L以下,滿足排放要求。
5、 結論
(1)采用調節(jié)池—初沉池—脈沖式接觸厭氧池—CASS池處理小型榨菜加工企業(yè)廢水是可行的,可以做到排放水穩(wěn)定達標。與一般大型榨菜加工企業(yè)廢水處理采用的兩相厭氧(水解酸化池—厭氧池)相比,筆者系統(tǒng)采用一級單相厭氧池同時擔當水解酸化與甲烷化的作用,使得在夏季厭氧平均COD出水也保持在450 mg/L上下,避免了夏季因厭氧出水COD過低導致后續(xù)好氧單元營養(yǎng)源不足的問題,同時也簡化了工藝,降低了運行費用。
(2)該系統(tǒng)運行一年以來,各單元處于接近滿負荷穩(wěn)定運行狀態(tài),厭氧池平均進水COD容積負荷為1.16 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.95 kg/(m3·d),出水平均COD為492.837 mg/L;CASS池平均進水COD容積負荷為0.29 kg/(m3·d),平均去除容積負荷為0.24 kg/(m3·d),出水平均COD為81.917 mg/L,出水平均NH3-N為4 mg/L,穩(wěn)定達標。運行證明該工藝適宜治理小型榨菜加工企業(yè)生產廢水。
(3)初沉池后設置追趕管是必要的,使其出水可追趕厭氧階段至CASS池。實踐證明,該設計可應對該類小型榨菜加工企業(yè)廢水在不定期停產、排水量降低等情況下帶來的沖擊,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
詞條
詞條說明
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