江西南昌萍鄉(xiāng)**細水泥灌漿料公司
采用DTA-TG,IR,XRD,SEM等分析手段研究了不同煅燒制度下嶺土的結構變化,分析了偏嶺土膠凝活性產(chǎn)生的原因,并以水玻璃激發(fā)偏嶺土制成地聚合物材料.結果表明:嶺土在600℃煅燒6h或者在700~900℃煅燒2h以上,可形成偏嶺土,它是一種結晶度很差的過渡相,保持了嶺土的層片狀結構,但片狀和管狀晶體尺寸變小,結塊增加,其膠凝活性較好.
△石油鉆井起鉆作業(yè)中的自動灌漿料灌漿控制方法,特別是石油鉆井起鉆作業(yè)中自動灌漿料灌漿控制方法及其控制系統(tǒng)。
△在石油鉆井起鉆作業(yè)中,改泥漿泵灌漿料灌漿為小電泵自動灌漿料灌漿,不僅可以提升鉆井工作的質(zhì)水平,較能夠節(jié)約能源、降低能耗、減少碳排量。但目前的自動灌漿料灌漿,由于存在工藝路線不合理、計量不準、灌漿料灌漿不及時、監(jiān)測判斷有誤、設備運行不穩(wěn)定等諸多缺陷,加之目前對井涌井漏的監(jiān)測水平還停留在依靠人工監(jiān)測泥漿的液位方量階段,因此未能達到真正的自動化控制水平。目前有一些方案是在架回流槽上安裝液位傳感器,擬在此監(jiān)測泥漿出口流量的變化,以達到及時監(jiān)測井涌井漏,但由于監(jiān)測點選擇不合理使用的傳感器不能滿足要求,因此不能達到及時、準確、穩(wěn)定、可靠的監(jiān)測井涌井漏,影響灌漿料灌漿自動控制的實現(xiàn)。尤其是,由于現(xiàn)有灌漿料灌漿路線工藝設計的不合理,導致目前的自動灌漿料灌漿實現(xiàn)成非常,工藝復雜,不容易安裝,操作不方便,不利于節(jié)能降耗。
△針對現(xiàn)有不足,提出自動灌漿料灌漿控制方法及自動灌漿料灌漿控制系統(tǒng),的灌漿料灌漿路線設計充分利用了原有管線,降低了工程建設成;
*特的監(jiān)測方法,能夠為控制中心灌漿料準確的狀態(tài)參量,提了井涌井漏監(jiān)測的準確性、可靠性。
目前,壓力管道回填灌漿料灌漿時,釆用沿管道徑向鉆垂直孔灌漿料灌漿。但是在一些實施過程中,需要考慮到工程壓力管道落差太大、管道自身直徑較大、壓力鋼管均采用強鋼等因素。如通過動力荷載復核計算后,發(fā)現(xiàn)壓力鋼管承受水壓力較大,開孔后則會對鋼管受力情況產(chǎn)生不利的影響,甚至影響鋼管的質(zhì)量。因此,我們需要研發(fā)新的壓力管道灌漿料灌漿方法。
鋼渣灌漿料及其制備方法。
傳統(tǒng)的灌漿料主要釆用石英砂、黃砂等作為骨料,然而在當今資源緊缺型的經(jīng)濟結構中,能源日趨緊張,以價格飛漲的石英砂、黃砂等作為灌漿料的集料不僅對自然資源造成較大的浪費,還會大大增加灌漿料的生產(chǎn)成,降低企業(yè)的經(jīng)濟效益。
鋼渣是煉鋼產(chǎn)生的固體廢棄物,隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的逐年提,鋼渣的排出量也隨之增加,大量的鋼渣每年都需要大面積土地來堆放,同時給土壤、水體、大氣等都帶來嚴重的污染,甚至對人們的健康構成威脅。將具有硬度、表面活性強的鋼渣作為特殊的骨料,替代傳統(tǒng)的石英砂、黃砂等寶貴的自然資源,制備具有強度、流動性好、經(jīng)濟實用等特性的可以大大提鋼渣綜合利用的附加值,促進鋼渣廢棄資源循環(huán)再利用,真正實現(xiàn)“變廢為寶”,同時提灌漿料的強度,降低企業(yè)生產(chǎn)成,具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。
是為了克服現(xiàn)有中的不足,灌漿料可使用鋼渣作為骨料的鋼渣灌漿料。
■灌漿實體養(yǎng)護及拆模(以施工時段氣溫為準)
灌漿完畢后30分鐘內(nèi)應立即加蓋土工布,防止被陽光曝曬,并保持土工布濕潤,待漿體初凝后及時灑水養(yǎng)護,養(yǎng)護7小時以上,以防止?jié){體加速硬化,保證漿體的強度,灌漿結束24小時后及可拆模,待灌漿料達到設計強度后表面涂普通瀝青,厚度不小于300μm,起到防腐的作用。
●健質(zhì)量檢查機構,加強質(zhì)量監(jiān)督檢查
灌漿施工是基礎受力結構后一道工序,它是設備安裝的關鍵所在,所以灌漿施工人員必須專業(yè)化,人員配置必須長期穩(wěn)定,以保證施工的正常展開,有效的控制施工質(zhì)量,我項目部建立以項目經(jīng)理為工程質(zhì)量責任人、副經(jīng)理為工程質(zhì)量負責人,以及云南省彌勒縣石洞山風電場建設項目風機平臺、基礎及道路工程施工技術措施。
與工程質(zhì)量管理直接相關的各職能部門負責人組成的灌漿質(zhì)量管理小組,對灌漿質(zhì)量實施統(tǒng)一,對保證施工質(zhì)量的重大問題進行決策,灌漿施工作業(yè)面設專業(yè)質(zhì)檢員1名,質(zhì)檢員在施工的整個過程中堅持過程旁站制,加強對灌漿工序的專職檢查,嚴格把關,發(fā)現(xiàn)問題及時督促有關人員糾正,對重大問題立即向灌漿質(zhì)量管理小組報告,對在施工中發(fā)現(xiàn)的問題作好記錄,達不到工藝要求的工序未處理完不得進入到下道工序。
測定了鐵路軌道系統(tǒng)(CRTS)Ⅰ型板式無砟軌道水泥乳化瀝青(CA)砂漿攪拌功率隨時間變化曲線——攪拌功率曲線,并對攪拌功率進行了微分求導及波動分析.結果表明:依據(jù)攪拌功率曲線特征,CA砂漿的攪拌過程可分為液相均勻、干料球形成、干料球分散、干料球浸潤、干料球破碎、懸浮液均勻6個階段;依據(jù)攪拌功率波動曲線特征,CA砂漿的攪拌過程可分為液相均勻、干料球均勻和懸浮液均勻3個區(qū)域.CA砂漿攪拌動力學可為其攪拌工藝的選擇提供重要的依據(jù).
北京博瑞雙杰新技術有限公司專注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等
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詞條說明
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