江西南昌萍鄉(xiāng)無機灌漿料公司動態(tài)
針對目前乳化瀝青顆粒粒度分析手段的不足,提出一種基于數(shù)字圖像處理技術(shù)的乳化瀝青顆粒粒徑計算方法.該方法分為3個主要步驟,先得到乳化瀝青顆粒的二值圖像并填充二值化后乳化瀝青顆粒圖像中的孔洞;然后在二值圖像的基礎(chǔ)上利用分水嶺算法再次切割粘連顆粒,并根據(jù)顆粒的形狀因子剔除不完整顆粒;后由顯微成像系統(tǒng)標定的放大倍數(shù)和等效直徑法計算顆粒的實際尺寸,進而統(tǒng)計顆粒粒徑分布參數(shù).與激光粒度分析對比表明,分析圖像數(shù)量越多,兩者越接近,當分析圖像數(shù)量為100張時,兩者的標準差達到0.55.
還有一是灌漿料可實現(xiàn)自動化學(xué)灌漿料灌漿的自動配漿灌漿料灌漿設(shè)備。
氣動柱塞式灌漿料灌漿泵的方案是這樣實現(xiàn)的:它由驅(qū)動氣缸、工作液缸和活塞組成,是:驅(qū)動氣缸上裝有減壓調(diào)壓閥,換向電磁閥和行程控制開關(guān),換向電磁閥通過進氣管與驅(qū)動氣缸的進氣口連接,工作液缸端頭裝有單向進漿閥和單向出漿閥,驅(qū)動氣缸通過活塞桿與工作液缸連接,壓縮氣體經(jīng)減壓調(diào)壓閥,換向電磁閥后進入驅(qū)動氣缸,推動活塞桿帶動工作液缸的活塞往復(fù)運動;工作液缸的端頭采用旋蓋密封,單向進出漿管通過旋蓋與工作液缸相連。
通過變換驅(qū)動氣缸和工作液缸的缸徑比,調(diào)節(jié)減壓調(diào)壓閥,來實現(xiàn)液缸輸出壓力范圍的擴大,采用0.1~1MPa驅(qū)動氣壓,可實現(xiàn)0.0120MPa范圍內(nèi)壓力的準確控制。
即通過變換驅(qū)動氣缸與工作液缸的缸徑比(D/d)和調(diào)壓系數(shù)(a)的大小即可調(diào)節(jié)輸出漿壓的大小。
將多臺氣動柱塞泵組合使用,調(diào)節(jié)各泵間驅(qū)動氣缸的行程及工作液缸缸徑的比例,采用同步往復(fù)控制電路驅(qū)動其同步往復(fù),組成任意比例(1:11:30)連續(xù)可調(diào)的氣動柱塞式配漿機。其結(jié)構(gòu)特征為灌漿料行程可調(diào)的驅(qū)動氣缸推動工作液缸;各泵的工作液缸缸徑,根據(jù)組分比例有所不同;控制電路驅(qū)動各泵向步往復(fù)運動;霧化混合器使各組分均勻混合;驅(qū)動氣缸行程可在設(shè)備運行過程中不停機進行調(diào)節(jié)。以兩組分配漿機為例,其比例調(diào)整的原理如下:設(shè)A組分對應(yīng)柱塞泵柱塞行程為La,工作液缸的直徑為dA,柱塞泵一次往復(fù)壓出A組分體積為Qa;B組分對應(yīng)柱塞泵柱塞行程為Lb,工作液缸的直徑為dB,柱塞泵一次往復(fù)壓出B組分體積為Qb。因控制電路控制兩個柱塞泵同步往復(fù),則A、B組分配漿比
通過選配合適的工作液釘缸徑比(dA/dB),并調(diào)整柱塞行程比(LA/LB)即可準確控制A、B組分配漿比例。
自動配漿灌漿料灌漿設(shè)備的方案采用以下方案實現(xiàn):它是由氣動式柱塞式配漿機和氣動柱塞式灌漿料灌漿泵串聯(lián)組成,氣動柱塞式灌漿料灌漿泵的進漿管直接與配漿機的儲漿桶連接。
原料類型及特性對水泥基灌漿料工作性的影響
2.磷渣復(fù)合粉摻量對水泥基灌漿料工作性的影響磷渣復(fù)合粉為磷渣和石灰石粉以9∶1比例進行混合球磨制備出的新型礦物摻合料。試驗中骨膠比為1∶1,水料比為0.12,減水劑摻量為0.35%,磷渣復(fù)合粉摻量分別為0%、10%、15%、20%、25%。圖3為磷渣復(fù)合粉摻量對水泥基灌漿料工作性的影響。
隨著磷渣復(fù)合粉摻量的提,灌漿料初始流動度不斷增加,30min流動度保留值增大。磷渣復(fù)合粉密度小于水泥,在膠凝材料總量不變時,摻磷渣復(fù)合粉膠材體系所形成的漿體體積大于取代部分水泥所形成的漿體體積,產(chǎn)漿量的提增加了灌漿料的流動度。磷渣粉觀呈棱角分明的多棱狀和碎屑狀,石灰石粉為無明顯棱角的不規(guī)則體,二者顆粒表面光滑,與水泥顆粒相比,需水量較小。
磷渣復(fù)合粉細小的顆粒不僅可以填充在水泥顆粒和絮凝結(jié)構(gòu)中,對其具有分散作用,且可占據(jù)充水空間,將水釋放出來,使灌漿料流動度增大。磷渣復(fù)合粉中可溶性氟和以正磷酸鹽、多聚磷酸鹽形式存在的可溶性磷具有一定緩凝效果,可有效提灌漿料30min流動度保留值。未摻磷渣復(fù)合粉時,灌漿料初始流動度為335mm,30min保留值為300mm,磷渣復(fù)合粉摻量為25%時,初始值及30min保留值分別為360mm、350mm,比未摻磷渣復(fù)合粉初始流動度增加了25mm且流動度損失較小。
△使用焦油結(jié)合炭素泥漿灌漿料灌漿的優(yōu)越性是,因灌漿料在4℃以上的溫度才開始緩慢析出揮發(fā)物炭化,在2℃以下仍為液體,常溫下基失去流動性,灌漿料灌漿孔道的大部分區(qū)域內(nèi),灌漿料仍為液體狀態(tài),因此同一個灌漿料灌漿孔可以重復(fù)多次利用灌漿料灌漿,這可以減少爐殼開孔數(shù)量,限度保持爐殼的結(jié)構(gòu)強度和氣密性。
△在已經(jīng)灌過泥漿的灌漿料灌漿孔短管和溫度**80℃的通道區(qū)域內(nèi),焦油結(jié)合的炭素泥漿呈半凝固狀態(tài),再次灌入泥漿時,先用工具手工掏孔,再用電加熱棒或熱金屬棒插入灌漿料灌漿孔道進行加熱升溫,使灌漿料灌漿通道內(nèi)的漿料由半凝固狀變成自由流動的液體,這樣對于再次灌入泥漿有很大的幫助,電加熱棒或熱金屬棒的直徑為18~25mm,溫度1~2℃。以往沒有采用電加熱棒或預(yù)熱金屬棒插入預(yù)熱工序時,經(jīng)常不能再次成功灌入泥漿。
△灌漿料灌漿孔準,能準確到產(chǎn)生空隙的位置;灌漿料粒度組成合理,流動性好,灌漿料混勻性好;灌漿料灌漿孔內(nèi)的碎屑顆??汕謇砀蓛?,灌漿料灌漿孔重復(fù)利用灌漿料灌漿時,能疏通清理上次灌漿料灌漿時留在灌漿料灌漿短管和灌漿料灌漿通道內(nèi)的半凝固或已凝固的漿料,使新灌漿料到達爐內(nèi)磚襯與冷卻器之間微小空隙內(nèi),提了爐灌漿料灌漿的成功率。
△灌漿料灌漿泵采用附加回流裝置的螺桿泵,螺桿泵出口設(shè)壓力表和旁通泄壓回流裝置,灌漿料灌漿泵采用液壓驅(qū)動,液壓站和螺桿泵分離,螺桿泵體積小巧,重量輕安裝移動小輪,兩人即可方便地在爐周圍的操作平臺移動螺桿泵并實施灌漿料灌漿操作。
針對水泥基材料中形成碳硫硅鈣石的溶液直接反應(yīng)機理和硅鈣礬石轉(zhuǎn)變機理,建立了熱力學(xué)模型;由熱力學(xué)模型得出的數(shù)據(jù)表明,碳硫硅鈣石在0~25℃時可通過溶液直接反應(yīng)來生成;5℃下鈣礬石可與C-S-H凝膠、碳酸鈣、石膏和水生成硅鈣礬石固溶體,但不能生成碳硫硅鈣石晶體,而且硅鈣礬石固溶體的生成比碳硫硅鈣石通過溶液直接反應(yīng)生成較為容易.由溶液直接反應(yīng)生成碳硫硅鈣石的焓變數(shù)據(jù)表明其反應(yīng)為吸熱反應(yīng),平衡常數(shù)隨溫度的升而降低;低溫有利于碳硫硅鈣石的形成.
北京博瑞雙杰新技術(shù)有限公司專注于灌注料,南昌灌注料,江西灌注料等
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